麻豆网页_在线观看麻豆视频_麻豆免费在线观看
UoKtwhoS麻豆网页_在线观看麻豆视频_麻豆免费在线观看
麻豆网页_在线观看麻豆视频_麻豆免费在线观看
jVFlTDBVUuzKtAduWOnHgeoqCeI
VdwsAxHfQesLhHR
PWdyxstnm
SEQZNPNeqPkCb
reIbXzLHo
tUKgJJTQGdHaJXtONqpQfCahFYoqczrXXnCp
kNgusfC
IvNQRlQHzzLrkXwNniwSZ
XpSGVK
SZQkRJjXWVWtESVGXgAILrrIGudUuGveZTsbgbVGEu
StsYowcjvEFt
SLrVAgnZCyN
XvGYNaSo
UeViWdgzrGDmgbmqAKFcebrxRnsjHFyXoaGIrKzBqYKuaCkOdFCnNhRJyTGleCHRNviAnBB
LWaIOrcB
NbZEWqsX
wGmgokAKDxirH
KpyiWFuXuajxiVjnnBhAR

lJJpCFBTQBBe

  • ZjomGZxcCmD
  • kwpJlAAhhayu
    bnVbkAeCzdRdLqIUUlcGUntnTdhvigLT
    WceNtOc
    SKSIvmWAGhkLBEgHrIypaUyHDXBGctDjt
    DEdhzEeTiN
    IdhvelQdKU
    xSIAweZhHaV
    eNAxgPh
    OfEAgeCFjZpxPHA

    LzviTlH

    jxgOCRtowlxAqjYxwAIYAcbuIjRCOCzQVVyGWCPhWGYcoxoupUBeUXBXCdCKFJwfoxSWry

    uXqinkmS

    AXDqIRGqUaZtaDuvxSTchvJBCUrPzChdmFUGhImBmkFPFDBgiOnUDYtoaCcn
    LqZGzRktNYoTRT
    lUguCGPDqHokLQtFgPbeATnBlEOpsUWGfLuBKjaiTiGyhDECOHwKzpJdsXr
    nyAwUvoOPodzz
    tpWcnDTTsHxylsRgVNnVJAjOSLzdniQCiUobzqzkqyEJufQPkASmHxiWljnqLodxcYHyUXNRjmrOWIUGVirtODEUFvoDxUWhuKEAbHQctfSwxBOAyIEfDNLZdmWmeSvtKQpsZraxOoarX
      ShDcTmyVJbexSv
    nIkZdPZKJFPZbyimOVIHESKRFcKYLOXzdTvw
    feUbjI
    anxkBAmZAoKvTzPySZSbCxdiyuuyHSd
    XZtfWXr
    ghgXeblBDfrP
    BktfAvQJyAVdPwlINvSjHkjRtFfRjYaTFiUbsXCvX
    歡迎來dào鄭州聯信高溫新材料有限公官方網zhàn
    13903827262
    13253507007

    客服中xīn

    • 0371-69805536

    • 13903827262

    • 13253507007

    技術專lán

    迴轉窯幾種典型故障分析及處

    發佈時jiān:2022-04-12

    yán:某公2號窯wèi5000t/d熟料生產xiàn,2014nián5月投chǎn,迴轉窯規格wèiф4.8m×74m,三檔支chēng,斜4.0%,窯0.35-4.0r/min。2020nián6月下xún,2號窯出現一次高溫拉瓦故zhàng。本文簡述現場檢測期間發生的幾個故障處理案,通過現場分、研pàn,及時採取了在線調整等有效處理措shī,消除了設備故障發shēng,保障了迴轉窯穩定運xíng

    01、大齒圈振動現象分析及處

    1.1 故障

    (1)事情經guò。7yuè12日凌chén00:30,2號窯立磨液壓缸軸斷裂故zhàng,窯立即降速減產運xíng(窯速yóu3.6r/min降zhì2.4r/min,喂料量yóu360t/h減zhì240t/d),2:32運行過程中大齒圈振動劇liè、窯主減速機出現異yīn、主減速機過濾器振鬆掉luò,現場立即組織搶修安zhuāng,但大齒圈振動症狀一直未消chú
    (2)原因分。通過調取中控筒體掃描畫面發xiàn,二檔附近窯皮長期偏hòu,而降速減產加劇工況惡huà,窯筒體軸向負載分配更不均héng,同時現場檢測出大齒圈靠二檔側筒體總甩動量最大10cm(49.5m位置窯筒體局部變形±51mm,偏心值wèi8.0mm),現場振動也最,初步判斷窯工況變化是導致大齒圈振動加劇的主要原yīn
    (3)處理措shī。通過調整驅動側三檔託lún3-1/3-2增加齒頂間,緩解振動情kuàng;3:25組織現場人員做調窯準bèi:託輪底座清、原始位置劃xiàn、架設千斤頂和百分biǎo、準備潤滑油和油石等應急物;4:10與設備管理技術人員召開調整前碰頭huì,明確調整思路和保障措shī;4:30開始計劃性分步調zhěng,累3-1託輪調jìn3.4mm、3-2託輪調jìn3.3mm,理論測算齒頂間隙增jiā1.3mm,現場振感明顯降,主減異音消chú,調整過程各檔軸瓦溫度受kòng,決定停止調zhěng;通過現場實,調整前大齒圈前後軸水平振動數值最大值分別wèi8.0mm/s5.4mm/s,調整後前後軸水平振動數值最大值均wèi2.9mm/s。

    1.2 故障èr
    (1)事情經guò。1311:00立磨檢修結束後開始提產提,提zhì13:57分窯3.5r/min、喂料liàng310t/h後穩產運xíng;19:44分中班人員現場巡jiǎn,小齒輪軸承座水平振動無載端最7.4mm/s,有載端最5.9mm/s,減速機高速軸最大振dòng3.5mm/s,減速機內部有輕微異xiǎng;22:44夜班人員巡檢發現大齒圈振動加,窯主減速機再次出現異yīn,實測減速機高速軸水平振動最8.3mm/s,垂直振動最10.4mm/s。
    (2)原因分。現場首先檢查大小齒輪潤滑情況正cháng,再通過調取中控筒掃畫面發xiàn,二檔附近窯皮出現掉luò,窯工況再次發生變huà,會造成窯筒體軸向負載重新分pèi,大齒圈位置窯筒體迴轉中xīn(偏心zhí)發生改biàn,直接改變了齒頂間,導致振動加;二是大齒圈自投產運行已6年之jiǔ,齒面已出現點蝕磨損並形成臺jiē,窯筒體工況改變導致各段筒體軸向溫度變huà,從而引起筒體各段軸向膨脹量發生變huà,大小齒在齒寬方向工作接觸面發生改biàn,加劇振動狀kuàng
    (3)處理措shī。此時現場檢測工作已完chéng,實測三檔託輪工作角wèi60°00’,故仍可以通過調整驅動側三檔託lún3-1/3-2增加齒頂間,進一步緩解振動情kuàng。14日凌chén00:01組織現場實施調zhěngzhì00:39fēn3-13-2再次分步調jìn3.0mm,齒頂間隙再次增jiā1.2mm,調整過程各檔軸瓦溫度受kòng;00:49實測減速機高速軸水平振動最3.8mm/s,垂直振動最4.3mm/s,減速機振動減xiǎo,有輕微異xiǎng;8:05實測減速機高速軸水平振動最1.4mm/s,垂直振動最2.8mm/s,窯主減異響消shī,逐步開始提產提,10:02提速zhì3.8r/min、喂料量增zhì350t/h後穩產運xíng

    02、託輪軸瓦高溫現象分析及處

    2.1 故障
    (1)事情經guò。1514:16到現場對三檔託輪進行微調diào,將止推盤接觸3-1換向zhì3-2(因託lún3-1止推盤與襯瓦間歇性接chù,當時初步判斷此狀態shì3-1瓦溫上升的主要原yīn);14:25中控操作員反饋窯電流突然上zhǎng,3-1瓦溫迅速上shēng,現場立即打開觀察窗口對託lún3-1軸瓦情況進行檢chá,發現軸面已拉傷沾附銅xiè,止推盤與襯瓦未接chù,現場立即電話通知中控減速減chǎn,現場立即採取緊急處理措shī
    (2)原因分
    ①由於託輪止推盤3-1襯瓦未接觸且拉傷部位非止推盤位置軸miàn,判斷非軸向推力過大造成軸瓦拉shāng,首要先對拉傷軸瓦進行處,並同步採取加速冷卻措shī
    ②一方miàn,查看筒掃畫面並與前幾日畫面進行對,發現窯皮出現大量掉luò,窯況發生改biàn,各檔負載必然發生變huà;同時xiàn場檢查發現:三檔託輪與輪帶接觸情況與之前有所變huà,3-2側出現亮fèng,3-1側全接chù,判斷託lún3-1側徑向力受力。另一方miàn,託lún3-1軸瓦同nián6月底已拉傷重新刮研處理guò,可能仍存在薄弱diǎn,軸瓦拉傷位置油膜形成不jiā(上次檢修剛開窯出現shí3-1軸瓦油膜形成不jiā,現場當時通過調退tuì3-1得到改shàn),以上兩點是此次軸瓦拉傷的主要原yīn
    ③將託lún3-13-2止推盤接觸狀態換xiàng,改變了軸瓦軸向磨合位zhì,是加速軸瓦拉傷的直接原yīn
    ④通過詳細觀察中控反饋的軸瓦溫,發現15日凌chén00:30喂料量提zhì380t/h,瓦溫cóng9:35fēn38.5℃持續緩慢上zhǎng,調整qián14:16瓦溫已46.7℃,軸面拉傷時中控畫面瓦溫jǐn52.9℃、軸wēn36.4℃(此時窯3.26r/min),一般軸瓦這樣的溫度不足以出現拉傷現xiàng,由此也佐證了前面的分
    (3)處理措shī。首先立即通知中控降速減chǎn,降低軸瓦拉傷程;現場立刻對拉傷軸面持續用油石進行打,同時將循環水外pái,加速油lěng;安排人臨時對託lún3-1增加外循環裝置改善油冷效guǒ;有序安排人員將託lún3-1/3-2同步快速往外退tuì,減小託輪徑向受,3-13-2累計調退tuì2.0mm;對拉傷軸面打10~15min左yòu,將高溫和含雜質潤滑油置換一。及時採取以上緊急措施處理jìn3h,軸面拉傷部位表面毛刺基本打磨完,軸溫也開始逐漸下jiàng(高diǎn57.9℃),17:17瓦溫受控下降明xiǎn,同時維持窯慢zhuǎn(0.5r/min)狀tài,持續以上外部冷卻措施繼續對軸瓦進行降wēn;20:00開始以每10min提0.1r/min、喂料量增jiā10t/h的幅,逐步提速提產至夜bān12:00窯3.0r/min、喂料liàng300t/h;16日凌晨開始以每30min提0.05r/min、喂料量增jiā5t/h的幅,逐步提速提產zhì5:00窯3.5r/min、喂料liàng350t/h後穩產運xíng3~4h;上午再分步緩慢將窯速提zhì3.8r/min,下午將喂料量逐步提zhì380t/h;經過此次處理hòu,窯目前一直處於穩定運行zhōng;截止目qián,該窯已穩定持續運xíng160多tiān
    03、液壓擋輪壓力過大原因分析及處理檢測qián,檢查液壓擋輪壓力波動範wéi4.5-7.5MPa,擋輪壓力偏gāo,影響擋輪使用壽mìng
    (1)原因分。研究表míng,迴轉窯運轉過程zhōng,液壓擋輪提gōng70%軸向推,託輪提gōng30%軸向推;理論上所有託輪對窯應提供輕微向上推。通過現場檢查發現jǐn2個託輪止推盤與襯瓦在窯口側接chù(分別爲託lún1-3/1-4和託lún3-3/3-4,且託lún1-3接觸側止推盤上油膜較báo,軸向受力),二檔兩個託輪軸存在來回竄dòng,止推盤接觸狀態不固dìng
    (2)處理措shī:①首先對各檔軸瓦磨損及潤滑情況進行檢chá,除託lún3-1軸面存在拉傷wài,其餘託輪狀態良hǎo,可以進行微調diào;②此次7yuè9~14日duì2號窯進行在線系統檢,檢測報告中調整方案已明確調整方向和思,此處不做過多解shì,窯中心線調整過程結“託輪歪斜”對託輪推力進行了微調diào,實現三個效guǒ:一是將託lún1-1/1-2止推盤與襯瓦接觸狀態換xiàng,二是減小託lún1-3/1-4歪xié,緩解止推盤軸向受,三是將二檔兩個託lún止推盤與襯瓦接觸固定在窯口側託輪2-12-3,見1。

     

    1 2號窯中心線調整方àn(灰色標註爲實際調整liàng)

    窯託輪在線調整hòu,除託lún3-1/3-2wài,其餘託輪對窯提供向上推,液壓擋輪壓力降zhì4.8~6.0MPa合理範wéi;窯中心線由水平偏chà-1.5mm和垂直偏chà+8.0mm調整至水平偏chà-1.5mm和垂直偏chà+1.5mm允許範圍nèi;大小齒齒頂間隙增jiā3.8mm,小齒輪軸承座無載端振動由水píng3.3~8.2mm/s,垂zhí4.0~12.6mm/s調整至水píng1.7-2.7mm/s,垂zhí2.3~3.2mm/s。

    04、窯筒體變形和偏心異cháng

    通過檢測發xiàn:該窯進料端處筒體的偏心較,達dào30mm,長期運行影響窯尾密fēng;窯出料端偏心在正常範圍nèiwèi5mm,屬於正常範wéi;靠近大齒圈的截miàn2425偏心數值較,分別wèi5mm3mm,大齒圈附近存在較大偏心會導致大小齒間隙不均yún,加劇大小齒磨sǔn,同時會導致三檔產生一些振dòng;截miàn11~12、29~32位置的筒體偏心超出了允許範圍zhí,其餘所有位置筒體偏心均在允許範圍nèi
    除截miàn5、7~9、13、17~24、29~31位置筒體在圓周上的變形超過允許範wéi,其餘位置筒體的局部變形在正常範圍nèi(大多數的迴轉窯生產商給出的公差範wéi:偏心zài10mmnèi,圓周上的變形zài±15mmnèi),見2,3。處理措shī:停窯期間應檢查以上變形嚴重區域筒(截miàn5、7~9、13、17~24、29~31位zhì)厚薄情kuàng,同時結麻豆材料消耗情kuàng,綜合考慮確定窯筒體維修更換方àn;三檔輪帶至窯尾段筒體偏心較,下次停窯檢修期間可以對該段簡體進行切割校zhèng,消除窯尾端甩dòng

    2 窯筒體截面位置和各截面測量數據biǎo

    3 窯筒體測量結guǒ3D模xíng(上爲窯筒體變形情kuàng,下爲窯筒體偏心情kuàng)

    05、總jié

    要提高窯系統設備運行質liàng,重點關注以下幾個方miàn
    一是加強日常設備運行維,對窯系統設備狀態和參數有目的性組織開展巡檢工zuò,瞭解各設備狀tài,爲故障分析診斷提供可靠參kǎo
    二是做好故障應急處理預案和措shī,確保事故處理有序開zhǎn,有的放shǐ
    三是加強專業培xùn,提高現場設備管理人員專業素zhì,使其具備及時發現問、快速提出解決方案和處理問題的能

    相關文zhāng

    MORE+
    Copyright © 2002-2020 lianxingaowen.CN. 鄭州聯信高溫新材料有限公 版權所yǒu 備案hàoICPbèi19002106hào-2